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巴陵石化橡膠部凝集釜軸承改造解難題
中國軸承網 發布時間:2016/12/13
12月7日,巴陵石化合成橡膠事業部設備運管基地嚴厲檢查標明,SEBS設備凝集釜滑動軸改造后運轉平穩,連運最長時間達10個月,完成提質、增產、降本“一舉三得”。
該事業部共有熱塑橡膠生產凝集釜33臺,凝集釜拌和軸的滑動軸承均為尼龍原料。因其耐熱作用較差,導致滑動軸承在運轉高溫下熔融脫殼損壞,均勻運用周期僅為4個月,嚴重影響凝集設備長周期運轉。同時,損壞的黑色尼龍顆粒還會隨膠粒和水進入到后處理工序,阻塞后序設備,并混入商品,影響商品質量。凝集釜頻頻修理,不只影響設備產值,還增加修理人力、物力及修理本錢。
今年初,該事業部設備運管基地建立凝集釜滑動軸承改造攻關小組,表現設備專業結合優勢,用繼續改善東西,對以往各凝集釜呈現的疑問進行匯總、剖析和結合,確定改善方向。他們瞄準軸承原料要害本源測驗改型,將尼龍改成耐熱性及潤滑性優秀的聚四氟乙烯復合原料,并擬定項目舉動計劃表,率先在SEBS車間凝集釜試點。
經繼續攻關,重復優化,滑動軸承改造試點作用杰出,后連續在3個車間推行。依據當時運轉狀況研判,估計運用周期可延長至1年以上,軸承每年替換次數可由3次降至1次,不只推進設備增產提質,并且每年可節省修理費用80多萬元。
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